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优化点火装置 年节约240万元
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大唐宝二发电公司以科技助推节能降耗
优化点火装置 年节约240万元
工人在现场作业
本报讯(王昊)坚持以技改促进能效提升,是大唐宝二发电公司实现高质量发展的秘诀。近日,笔者在位于凤翔区的大唐宝二发电公司采访时了解到,该公司通过改造锅炉点火装置,每年可节约成本240余万元。
锅炉点火是发电过程中必不可少的一环,从开始点火直至发电机组正常启动这一过程中,需要持续投入燃油帮助煤炭燃烧。去年,该公司发电机组启停89次,每次重新启动都需要投入大量燃油,增加了生产成本。为此,该公司今年1月成立专项小组,开展机组启停不投油助燃项目研究攻关,对锅炉启动过程中的稳燃操作进行优化调整。“我们通过改造点火装置、改进启动操作,探索在磨煤机启动、升负荷等过程中全程不投油操作。”该公司副总工程师王建刚说,3月13日,公司在1号机组启动过程中应用新点火装置和操作方法,顺利实现全过程无油启动。目前,该公司6台机组已全部应用新装置和技术,每年可节约成本240余万元。
近年来,大唐宝二发电公司坚持向科技要节能,通过技术升级改造努力节能降耗,实施了废水零排放改造、高加液位罐改造等多项节能技改,均取得了显著效果,公司被陕西省节能协会评为“节能工作先进单位”。
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