国核锆业员工进行管材轧制 带材连续退火 工人进行管材轧制过程控制 核电的利用,把人类文明带入快速发展轨道。
核电厂的燃料为铀,用铀制成的核燃料在一种叫作“反应堆”的装置内发生裂变而产生大量热能,高压水把热能带出,在蒸气发生器内产生蒸气推动汽轮机发电。铀就装在核反应堆内的包壳管中,而制造这个包壳管的材料是一种特殊金属——锆。
核级锆材能把放射性物质完全密封在燃料棒内,防止放射性物质泄漏,构成核安全的第一道屏障,是核电站反应堆运行中的关键结构材料。我国自上世纪70年代开始发展核电,但核电站所必需的核级锆材长期依赖进口,成为制约我国核电规模化、自主化发展的“瓶颈”之一。
2007年,国家核电技术公司和宝钛集团共同出资组建国核宝钛锆业股份公司,受让三代核电AP1000用核级锆合金生产加工技术,决心实现核级锆材的国产化、自主化。那么国核锆业在引进、消化、吸收、再创新的路上是如何“过关斩将”的?记者近日走进该公司采访其研发团队。
“粮草先行”的勇气
按照当时AP1000核电站示范工程的进度要求,自国核锆业一成立,面临的第一个挑战便是要在2012年底建成生产线,完成合格性鉴定,为核燃料元件厂提供首批核用锆材,这就是所谓的“后墙不倒”。
一个新企业,要招聘人,招来的人马上就要能干活,团队建设、消化技转资料、建厂房和实验室、定设备、人员培训、做实验……这一系列工作开展,面临严峻考验。
在技术转让资料还未释放时,厂房建设、设备引进就得“粮草先行”。2009年1月,离2012年底仅有3年时间,换言之,要在这么短时间内建成占地近20万平方米的现代化厂区,完成数百台套设备的定购、安装和所有生产线建设,并打通从核级海绵锆制备到成品管、棒、带材的全流程工艺及检验检测技术障碍……其难度在于:一切从零开始。外方专家听说后表示:“这不可能!”
一个合格材料的研制,需要付出艰辛的努力。要想开发成功,我们不能把国外的“套路”简单移植到国内,因为大家面临的工业条件和环境不一样,我们必须靠独立开发才能保证技术落地。比如大量的热加工工序和工艺细节,直接照搬到我们的设备上,由于“支撑力”不够,很难“一气呵成”。再比如,海绵锆制备过程中产生的废水问题,有的国家得益于得天独厚的自然环境,采用直排加天然蒸发的方式就可以解决,但在我们这里就必须开发废液的处理技术。
尤其是熔炼合金的技术,有可借鉴的地方,但对熔炼锆合金而言,得另辟蹊径,甚至打破原来的思维定势,建立一套新的工艺逻辑,这种破立之间的探索,极其考验团队的创新力。
好在这是一个“老兵强,新兵勇”的团队,20%的“老兵”以清晰的作战思路、较强的运筹能力打开局面,而大量从高校招来的毕业生,在短短几年里,接受了“高营养”训练,培养了面对挑战勇于担当的品质。
没有技转资料,就从翻译合同开始,从解读别人去国外公司回来写的考察报告开始;设计图纸出不来,就派工程部的人蹲守设计院,不给图纸就不走;文件还没看到,就开始设备的选型,到一家家的设备厂家进行考察和调研。熔炼技术不懂,就请宝钛的技术人员,弄明白电弧炉熔炼、热加工的具体工艺。
“橘生淮北”的探索
当2009年外方技转资料释放时,国核锆业先后有二百多人到美国培训。在异国他乡,这批中国人的学习热情让洋老师们很吃惊。“我们四人组成的培训学习小组,白天接受技术培训,晚上探讨和仔细推敲学习内容,一边发现问题,一边整理知识点,形成学习日志,不论多晚都发回国内。晚上,大家经常讨论到后半夜,那时候时差、思乡之情煎熬着人,但都不能阻挡我们的学习热情!”一位参加培训的同志回忆道。
通过学习开阔了视野:精确操作,尽量减少人为因素……这些让国核锆业人领悟颇深。据不完全统计,在消化吸收短短不到半年时间,国核锆业建立了700多份管理文件,初步搭建起质量管理文件体系,其中38份文件是中英文对照,让外方专家直呼“了不起!”
年龄从20多岁到40多岁的整个团队成员,都为“消化吸收”这个目标努力学习和实践,海绵般的吸附能力,只为“他山之石可以攻玉”。
“无中生有”的实践
2009年10月24日这个日子值得记录:国核锆业成功研制了重300公斤锆合金铸锭,这是目前一种具有国际领先水平的新型先进核级锆合金,具备优良机械加工性能和核性能,是第三代核电AP1000核反应堆燃料组件的关键结构材料。在研制出它之前,有关它的现成资料少之又少,那国核锆业人是怎么“无中生有”的?
没有生产工艺,就查资料找文献,开动大脑,形成试制方案。没有材料破碎机,就全员动起来,用手将金属一一弄碎,金属屑把人手扎得满是划痕。没有熔炼炉,就去西安借,第一个锭子做出来了,但钛的含量高,只能再做……
第一个核级新型锆合金铸锭的试制成功,标志着我国依靠自有技术和能力攻克了相关关键技术,为工业化生产核级锆材奠定了良好基础。
构建体系的气魄
该公司科研和创新部负责人高博介绍,改变依赖进口的局面,最终实现自主化,公司除了引进消化吸收外方技术,还要建立一套完整可靠的质量保证体系。
2011年5月,按照核安全法规要求,国核锆业根据HAF003《核电厂质量保证安全规定》及其相关依据,建立了HAF003质量保证体系。在稀有金属加工行业建立这套体系,在国内是“拓荒之举”,公司的质保人员过去根本没有接触过HAF003法规,也找不到专家来帮助。
质量保证体系不能通过,生产线建起来也得不到认可,合格性鉴定就通不过,那么这些设备就派不上用场,国家投资这么大,就等于打水漂,所以构建体系是一座必须“跨过去的大山”。
当时质保体系专项组迅速成立,成员都是从各分厂、各部门抽调出来进厂一两年的大学生,只能边学边干。首先是学习理解,建程序文件。毕业于西安交通大学的张军被抽调过来编写程序,“对照HAF003,边学边干边摸索,当时我们光牵涉到现场实际操作的程序就 有四五百份,坯料厂有二百多份,管材厂有一百多份,合金厂有一百多份。”
程序编写完成,再请外方专家审核。他们要求质保体系必须和实际运行结合起来,否则质保体系文件就是一纸空文。于是质保体系专项组成员就去各分厂、各部门衔接,就各部门之间如何对接运行,如何环环相扣进行详细了解。了解完后,根据实际运行情况,结合相关要求改写程序,一遍遍修改完善。
2011年12月,外方专家给国家核电技术公司写信,在信里对国核锆业的质保体系及运行情况表示十分担忧,但短短5个月过去,2012年5月,他们重新写信给国家核电技术公司,对国核锆业的质量工作给予高度评价。
2017年4月30日,国核锆业完成海阳核电站首炉换料用AP1000核级锆合金管棒材生产、检验工作。2018年1月,国核锆业圆满完成了海阳核电项目首炉换料的产品验收与交付,海阳核电站本次大修,国产化AP1000核级锆材正式入堆,标志着核级锆材国产化迈出了坚实一步。
国核锆业党委书记、董事长王成立表示,现在,公司正在生产海阳核电C103、C203换料用核级锆材,未来企业将积极开拓创新,不断推进核级锆材国产化、自主化进程,为更多堆型、更多合金牌号核电站提供质量优秀的国产核级锆材,向成为世界一流锆材服务商目标迈进,为早日实现“核电强国梦”奠定坚实基础。